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中石化塔一聯(lián)解決機(jī)泵的“高溫”難題
閱讀:679 發(fā)布時(shí)間:2019-12-16 中石化西北油田分公司一號(hào)聯(lián)將節(jié)能降耗滲入生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié),激發(fā)職工節(jié)能降耗意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí),各種節(jié)能好點(diǎn)子在實(shí)踐中取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。近日又傳來(lái)好消息,一號(hào)聯(lián)站內(nèi)的DYK100-60*2多級(jí)離心泵機(jī)械密封改造及導(dǎo)熱油泵鉆孔注脂改造獲得的成功。預(yù)計(jì),此兩項(xiàng)改造每年可節(jié)資降耗34萬(wàn)余元。
一號(hào)聯(lián)30萬(wàn)方輕烴站自投產(chǎn)以來(lái),導(dǎo)熱油泵軸承的潤(rùn)滑問(wèn)題一直困擾著班組成員,由于導(dǎo)熱油泵輸送介質(zhì)溫度高達(dá)280℃,其軸承是采用潤(rùn)滑脂進(jìn)行潤(rùn)滑,潤(rùn)滑脂在高溫下極易損耗,(原設(shè)備無(wú)注脂孔)潤(rùn)滑脂耗盡后軸承出現(xiàn)干磨,很快就會(huì)損壞,軸承損壞后就造成軸與機(jī)械密封的損壞。導(dǎo)熱油泵的軸承、軸和機(jī)械密封更換頻率達(dá)到4個(gè)月一次,且這種進(jìn)口配件每更換一次成本就高達(dá)3萬(wàn)余元。軸承更換三次后軸承支架就不能再使用了,就得換泵頭總承(包括換軸承、軸、機(jī)械密封和軸承支架),據(jù)計(jì)算兩臺(tái)泵每天*項(xiàng)維修費(fèi)用高達(dá)28萬(wàn)余元。
面對(duì)生產(chǎn)上出現(xiàn)的難題,一號(hào)聯(lián)技術(shù)人員反復(fù)研究分析:軸承是由于溫度太高潤(rùn)滑脂消耗太大,在正常工作條件下不能進(jìn)行潤(rùn)滑脂加注,必須停泵解體清洗后加注,同時(shí)在工作條件下也不能及時(shí)判斷潤(rùn)滑脂的用量,這是導(dǎo)致軸承及附件易損的根本原因。2007年2月,一號(hào)聯(lián)技術(shù)人員決定先試驗(yàn)性的在一臺(tái)泵的軸承支架上鉆開一個(gè)直徑3mm、深度20mm潤(rùn)滑脂加注孔,這樣一來(lái)在導(dǎo)熱油泵工作條件下用黃油注脂槍就可以進(jìn)行加注。經(jīng)過(guò)一個(gè)月運(yùn)行觀察后,效果非常好,2007年3月又對(duì)另一臺(tái)泵進(jìn)行同樣的技術(shù)改造。截至到2008年3月,兩臺(tái)導(dǎo)熱油泵運(yùn)行正常沒(méi)有更換過(guò)任何零配件。事實(shí)再次證明這個(gè)小技改獲得圓滿成功。導(dǎo)熱油泵增加注脂孔技術(shù)的成功應(yīng)用不僅減少了對(duì)泵維修的工作量,而且每年節(jié)約維修成本就達(dá)到了28萬(wàn)余元,更重要是保障了輕烴回收裝置的正常生產(chǎn),也為上產(chǎn)贏的了寶貴的時(shí)間。
一號(hào)聯(lián)80萬(wàn)噸卸油站由于生產(chǎn)性質(zhì)的特殊性,外輸泵輸送介質(zhì)多為含沙量較大的稠油,使用過(guò)程中外輸泵經(jīng)常出現(xiàn)高溫,機(jī)泵機(jī)械密封也因溫度過(guò)高而頻頻損壞。值班人員只好更好新密封以解決當(dāng)前的燃眉之急,可面對(duì)的情況是今天還好了,過(guò)不了幾天密封又損壞了,漏失的老毛病又犯了,班組員工通過(guò)多項(xiàng)調(diào)整還是不能湊效,職工對(duì)此非常懊惱,一時(shí)這個(gè)“高溫?fù)p壞癥”到成了不治之癥。在上產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期,設(shè)備的安全平穩(wěn)運(yùn)行直接關(guān)系到上產(chǎn)的總體進(jìn)程。為此,泵修班長(zhǎng)陳宗友鎖上了眉頭,他組織班組人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)泵體進(jìn)行解剖,反復(fù)研究,和班組成員商討對(duì)策,在激烈的爭(zhēng)論和商討后機(jī)封產(chǎn)生高溫而損壞的原因在他們腦際慢慢清晰了起來(lái)。陳宗友認(rèn)為機(jī)封高速運(yùn)轉(zhuǎn),輸送介質(zhì)中含沙量高,稠油循環(huán)緩慢,缺乏及時(shí)足夠的冷卻降溫過(guò)程,造成機(jī)封長(zhǎng)期高溫運(yùn)行斷裂損壞。抓住了問(wèn)題的關(guān)鍵,接下來(lái)的工作便是找一個(gè)適合機(jī)封正常運(yùn)行工作的溫度環(huán)境,這才是治療這個(gè)頑疾的根本所在。泵修成員通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),利用機(jī)泵自身循環(huán)的壓力,將出口高壓端輸送干凈介質(zhì),經(jīng)過(guò)改造后的機(jī)封底座進(jìn)入孔沖洗機(jī)封動(dòng)環(huán)、凈環(huán)及表面積沙,然后進(jìn)入泵腔內(nèi),這樣不斷的循環(huán),降低了機(jī)封運(yùn)行時(shí)的高溫,達(dá)到冷卻效果。機(jī)械密封運(yùn)行溫度從95℃降到56℃,溫度達(dá)到了理想狀態(tài)。改造后通過(guò)觀察機(jī)械密封的“高溫?fù)p壞癥”得到**。其使用壽命也大大得到延長(zhǎng)。細(xì)心的泵修人員做了一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算,此項(xiàng)改造年可節(jié)約泵修費(fèi)用63000元。