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當(dāng)前位置:山東杰魯特環(huán)保科技有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>高酸重質(zhì)原油加工廢水治理工藝方案搭建完成!
8月23日,我公司根據(jù)平臺(tái)留言聯(lián)系到客戶,根據(jù)客戶的要求8月24日,我公司工程師前往客戶所在地惠州進(jìn)行了考察工作。
惠州某公司原高酸重質(zhì)原油加工污水處理設(shè)施流程為:調(diào)節(jié)罐—油水分離器—渦凹?xì)飧 軞鈿飧 狝/O生化池—MBR—臭氧活性炭,此工藝處理后的出水COD(二級(jí)生化MBR出水)仍為260mg/L左右,無(wú)法達(dá)到GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的排放標(biāo)準(zhǔn)要求(COD≤50mg/L),需調(diào)和部分達(dá)標(biāo)含油污水(COD≤30mg/L)才能達(dá)標(biāo)排放。另外,工藝中需消耗大量的活性炭,增加了處理成本,造成了二次污染。本項(xiàng)目確定了主要為針對(duì)排出水進(jìn)行處理,進(jìn)行合理化的增設(shè)水處理設(shè)施。
根據(jù)實(shí)際考察情況,高酸重質(zhì)原油屬于環(huán)烷中間基類原油,密度大、黏度大、殘?zhí)扛摺⑺嶂蹈?、乳化重、脫鹽困難,加工時(shí)需要添加大量的破乳劑導(dǎo)致廢水成分復(fù)雜,COD為3500~4500mg/L、氨氮為80mg/L、總氮為100~120mg/L,難生物降解有機(jī)酸類占有機(jī)污染物總量的60.26%。這類含油污水乳狀液油水難以分層,水中含油量大,導(dǎo)致污水處理場(chǎng)生化系統(tǒng)的水面易產(chǎn)生大量泡沫,污水回用設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,處理效果降低,處理難度變大。排放污水中含油量超標(biāo),嚴(yán)重污染了環(huán)境,還造成了大量油品的損失。
方案設(shè)計(jì)如下:
首先含鹽污水經(jīng)隔油池后進(jìn)入調(diào)節(jié)罐,在罐內(nèi)設(shè)有浮動(dòng)環(huán)流收油器,實(shí)現(xiàn)污水的第一次除油;調(diào)節(jié)罐出水經(jīng)泵提升至油水分離器,實(shí)現(xiàn)懸浮物及大部分浮油去除后,自流至渦凹?xì)飧。ㄟ^(guò)與投加的聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)反應(yīng)去除部分乳化油、懸浮物;污水再自流至溶氣氣浮,進(jìn)入氣浮前投加PAC和PAM,在氣浮池中分散油和懸浮物與微氣泡結(jié)合形成氣浮體,通過(guò)刮渣的方式去除;氣浮出水進(jìn)入A/O生化池,生化池在好氧、厭氧、兼性微生物的作用下,完成炭化、硝化、反硝化反應(yīng),將污水中的有機(jī)污染物、氨氮去除;生化出水進(jìn)入MBR膜池,經(jīng)MBR膜泥水分離后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通過(guò)臭氧進(jìn)一步氧化污水中的污染物,之后通過(guò)活性炭塔吸附,廢水流入監(jiān)控池后加次氯酸鈉外排或回用。
最終經(jīng)過(guò)多次測(cè)試,通過(guò)在污水處理工藝中增加內(nèi)循環(huán)RBF、水解酸化罐、臭氧催化氧化工藝,并將氣浮混凝劑由PAC改為PAFC,大大提高了高酸重質(zhì)原油加工污水處理的處理效率。出水滿足GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的排放要求,改變了原工藝出水長(zhǎng)期不達(dá)標(biāo)的狀況,取得了良好的環(huán)保效益。
8月27,設(shè)備正在進(jìn)行出場(chǎng)檢測(cè),達(dá)標(biāo)后,我公司會(huì)安排物流師傅進(jìn)行運(yùn)輸工作,同時(shí)會(huì)派遣安裝人員到廠指導(dǎo)安裝。
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