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        1. 杭州嘉維創(chuàng)新科技有限公司

          【默克新案例】房顫治療藥物關(guān)鍵中間體的連續(xù)放大合成

          時間:2019-11-12閱讀:1403
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          一、背景介紹

          BMS-919373 zui近被定義為心房顫動的候選治療藥物之一。其傳統(tǒng)的合成路徑 3,5-二溴吡啶(3)為原料,首先通過金屬鹵素交換形成雜芳基配體(4),然后加入由磺酰氯生成的磺酰氯 5,再在 5 的粗混合物中引入叔丁基胺,得到 2

          該工藝在實驗室規(guī)模上表現(xiàn)良好,但在 kg 級規(guī)模上鎂與溴交換不*,增加試 劑用量也不能解決這一問題。

          由于粗品中雜質(zhì)含量高,混合物中 2 的中間收率較低造成無法結(jié)晶。放大出現(xiàn)的 問題的原因并不清楚,因為所有實驗室規(guī)模的小試中,鎂與溴交換階段都實現(xiàn)了 *轉(zhuǎn)化。用 react-IR 進行的穩(wěn)定性研究表明,格氏中間體 4 隨時間衰減,原因 可能是水分的影響。

          BMS-919373 眾多的合成路徑中均包含關(guān)鍵中間體 5--N-(叔丁基)吡啶-3-磺胺(以下稱中間體 2”),目前該藥物已經(jīng)走到臨床研究階段,對于中間體 2 的需求量日益增大,因此很有必要建立一條穩(wěn)定的、可放大生產(chǎn)的中間體 2 合成路線。

          二、路線選擇

          默克公司 Antonio Ramirez 的過程研發(fā)小組開發(fā)了一條中間體 2 的連續(xù)合成路線:一種多步連續(xù)流動工藝,包括 1) 鎂鹵素交換,2) 硫酰氯磺?;磻?yīng),3) 叔丁胺磺酰化反應(yīng)。

          因此,作者希望通過連續(xù)合成處理,以解決 Grignard 4 收率低的問題。并盡量減少實驗室到工廠范圍內(nèi)傳熱和傳質(zhì)環(huán)境的變化,提高工藝的穩(wěn)定性,減少放大效應(yīng)。

          運用連續(xù)合成路線可以帶來的好處:

          l 實現(xiàn)實時監(jiān)控反應(yīng)結(jié)果,從而降低不符合質(zhì)量要求的風險。

          l 連續(xù)過程將嚴格控制反應(yīng)時間,在確保*轉(zhuǎn)化的同時zui大限度地減少中間產(chǎn)物等不穩(wěn)

          定中間體的分解。

          l 連續(xù)過程換熱效果更好。因為改進了表面積與體積比,降低了這些高度放熱轉(zhuǎn)換的固有

          風險。特別是磺?;襟E顯示出 51的絕熱溫升,這可能導致熱分解。

          l 流動反應(yīng)器還有一個額外的好處,就是反應(yīng)可以在一定的壓力下進行。這樣可以減少由

           THF  DCM 溶劑的揮發(fā)性而導致釜式體系過度增壓的可能性,在連續(xù)過程中快速混

          合和快速換熱,可以提高反應(yīng)溫度避免低溫(-20),節(jié)省了基礎(chǔ)設(shè)施和能源成本。

          l 格氏試劑和硫酰氯的危險性和反應(yīng)性都可以通過使用全封閉的流動系統(tǒng)來控制,減少危

          害性。

          三、小試結(jié)果

          作者首先對鎂溴交換反應(yīng)進行了初步實驗。在溶劑、溫度、反應(yīng)配比及反

          應(yīng)停留時間作了考察,結(jié)果如下。以 THF 為溶劑,0°C 時,HPLC 收率可達 92.5%

          為了純化產(chǎn)品,作者對反應(yīng)混合物的雜質(zhì)進行了分析。

          為了得到高品質(zhì)產(chǎn)品,作者對產(chǎn)品 2 及主要雜質(zhì) 12 在不同溶劑中的溶解度進行

          了研究,尋找合適的重結(jié)晶溶劑。

          通過對各步驟的研究和條件優(yōu)化后,研發(fā)小組決定將此連續(xù)合成路線放大到規(guī)模化的生產(chǎn)。

          研發(fā)小組使用此套連續(xù)生產(chǎn)裝置共得到了 76kg 目標產(chǎn)物中間體 2,HPLC 純度高 98%,雜質(zhì)含量控制在 1.2%(質(zhì)量要求<2.0%)。

          四、實驗總結(jié)

          傳統(tǒng)的釜式生產(chǎn)中,采用上述合成路線(鎂-鹵交換/磺?;?/span>/酰胺化)來合成 1kg 

          上的目標產(chǎn)物,會有穩(wěn)定性方面的疑慮。而采用連續(xù)生產(chǎn),通過穩(wěn)定的過程控制可以

          消除穩(wěn)定性方面的疑慮。而且,連續(xù)生產(chǎn)具有有競爭性的收率,大大減少生產(chǎn)周期,

          而且安全控制和環(huán)境友好都有很大地提升。

          參考文獻:Org. Process Res. Dev., DOI: 10.1021 / acs.oprd.9b00254  Publication Date

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