摘 要:本文涉及化工合成氨行業(yè)脫硫工段的脫硫泵節(jié)能改造,介紹了通過檢測脫硫工段的運行工況參數(shù)和脫硫泵型號參數(shù),準確判斷引起高能耗各種原因,準確找到*工況點,按*運行工況參數(shù)定做“節(jié)能泵”, 替換目前處于不利工況、低效率運行的水泵,消除了因系統(tǒng)配置不合理引起的低效率輸送,達到*的節(jié)能效果。
1引言
化工合成氨生產過程中,經氣柜送到脫硫工段的混合氣體,首先須去除混合氣體中的H2S,然后再經過變換、變脫、脫碳、烷烴化、壓縮及合成zui終反應生成NH3,制得合格的液氨存儲在液氨槽中。脫硫在合成氨整個生產過程中是至關重要的一個工段,脫硫塔的脫硫能力關系到整個合成氨的生產能力、液氨質量、以及生產過程中設備運行狀態(tài)與壽命。
2節(jié)能方案設計
一般合成氨廠脫硫工段的貧液泵會配置3臺,功率一般相同,根據(jù)生產任務情況確定脫硫泵的開停,本文在深入湖北某合成氨生產現(xiàn)場的基礎上,對生產線脫硫系統(tǒng)進行了詳細的工況調查和數(shù)據(jù)收集,根據(jù)現(xiàn)場工藝人員交流得知,在脫硫工段,合成氨廠想進行脫硫貧液擴容改造,結合我公司常年在化工行業(yè)工控和系統(tǒng)節(jié)能領域項目改造經驗,針對脫硫泵進行系統(tǒng)分析、研究,結合系統(tǒng)管路流體力學特性,按*運行工況參數(shù)優(yōu)化目前處于不利工況、低效率運行的脫硫泵,降低“無效能耗”,提高輸送效率,達到*的節(jié)能效果。脫硫工段生產流程示意圖如下:
根據(jù)貴廠的實際情況,我公司采用智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)中的分析工具對水力系統(tǒng)建立模型分析、局部實體水力建立模型分析,配合流體輸送節(jié)能技術綜合考慮,在此基礎上制定了脫硫泵擴容的節(jié)能改造方案:定制節(jié)能泵并優(yōu)化脫硫系統(tǒng)工況,從根本上解決了循環(huán)水系統(tǒng)普遍存在的“大流量、低效率、高能耗”這個技術難題。將現(xiàn)已嚴重偏離*工況點運行的脫硫系統(tǒng)工況恢復到*工況點,使改造后系統(tǒng)的無效阻力降低,由此達到*節(jié)能效果。
3節(jié)能改造效益分析
3.1節(jié)能技改前運行工況
合成氨廠脫硫工段,脫硫泵組共有3臺脫硫泵并聯(lián),分別為1#~3#,運行模式: 2用1備;供電電壓10KV左右,年運行時間按 8640h計算。
原有運行設備主要參數(shù)如下:
編 號 | 1#~3# | |
水 泵 | 型 號 | 14SAP-10B |
額定流量(m3/h) | 930 | |
額定揚程(m) | 55 | |
額定轉速(r/min) | 1480 | |
生產廠家 | 長沙水泵 | |
功率 | 220KW | |
電 機 | 型 號 | YKK4002-4 |
額定功率(kW) | 220 | |
額定電壓(V) | 10000 | |
額定電流(A) | 16.3 | |
額定轉速(r/min) | 1485 | |
功率因數(shù) | 0.85 | |
生產廠家 | 西安西瑪電機 |
現(xiàn)場收集的運行參數(shù)可:正常運行開2臺脫硫泵(2#+3#),2#脫硫運行電流:13A,3#脫硫泵運行電流:12.7A,脫硫泵實際流量約為:800m³/h,揚程:32m。
脫硫泵機組的功耗計算公式:N=1.732 × U × I ×cosα ,根據(jù)目前的脫硫泵運行工況可知:
2#脫硫泵功耗=1.732 ×10×13 × 0.85 =191.3KW
3#脫硫泵功耗=1.732 ×10×12.7 × 0.85 =186.9KW
脫硫泵機組的總功耗N總=191.3+186.9=378.2KW
脫硫泵機組按照以下的功耗公式:N=9.81×流量×揚程 /效率=9.81× Q × H /η (H為脫硫泵進出口壓力差,單位:m)
脫硫泵機組效率值僅為η=9.81x1600 x32/3600/378.2=37%;即在目前運行工況條件下,脫硫循環(huán)泵系統(tǒng)整體機組效率值為37%.
用戶方增容技改要求:技改后脫硫循環(huán)泵系統(tǒng),單臺流量增至約1200 m³/h,實際揚程增至40m左右。
通過分析計算可知:按照系統(tǒng)目前的流量、壓力情況,如要使脫硫泵實際揚程不低于40m,如果以原來的脫硫泵機組效率η=37%進行計算,則達到該壓力值的脫硫泵機組功耗
N1=9.81 x 2400 x 40/3600/37%=707kw(以此作為技改前的功率)。
3.1節(jié)能技改前后脫硫泵能耗對比如下:
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 脫硫泵 | 合計 |
2臺脫硫泵運行 | 707 | 707 | |
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 脫硫泵 | 合計 |
2臺技改泵運行 | 172×2 | 344 | |
技改后節(jié)電量(度/小時) | 363 | ||
技改后年節(jié)電量(萬度) | 317.9 | ||
技改后年節(jié)電費(萬元) | 190.7 | ||
平均節(jié)電率(%) | 51.3 |
通過節(jié)能技改,根據(jù)我們實際改造經驗,預計可以使脫硫泵系統(tǒng)技改部分平均節(jié)電率達到 51.3%以上,每年可節(jié)省用電 317.9萬度(按實際運行時間計)按 0.6元/度計算,可節(jié)省電費 190.7萬元,在節(jié)能技改驗收完成之后,真實的節(jié)電效益往往比預估的節(jié)電率要高(進行節(jié)能改造之前,我們將為合成氨廠脫硫泵系統(tǒng),在進行一個系統(tǒng)的檢測,經過系統(tǒng)檢測之后,計算節(jié)電率將接近真實節(jié)電效果)。據(jù)此分析脫硫工段脫硫泵節(jié)能改造確實具有明顯的節(jié)能效果。
4節(jié)能改造工程收費
萬洲節(jié)能服務公司為用戶進行節(jié)能技改的業(yè)務可按通行的合同能源管理模式〈EMC〉運作,由節(jié)能公司負責項目節(jié)能技改投資(包括資金、技術),雙方按約定的比例分享節(jié)電收益。支付給節(jié)能公司的節(jié)電收益*按技改產生的節(jié)電費確定,*解決技改用戶在技改技術、資金、管理、效益上存在的困難和疑慮,*避免在節(jié)能技改過程中給用戶帶來的任何風險和隱患,讓用戶獲得zui大利益回報。也可以一次性采購,一次投資,終身獲得節(jié)能效益回報。
5節(jié)能技改效果測試與驗收
1、針對工藝脫硫泵系統(tǒng):起動技改前設備運行3小時(要求系統(tǒng)運行平衡),后用我方提供的技改設備同樣運行3小時,檢測主機進出口流量和壓力,以滿足正常生產為驗收條件。
2、用功率表檢測設備技改前、后的電機輸入功率,按如下計算方法計算節(jié)電率:
節(jié)電率(%)=(技改前的耗電量-技改后的耗電量)/技改前的耗電量×100%
實際節(jié)電量(kw·h)=技改前的耗電功率(kw)×節(jié)電率×運行時間(h)
實際節(jié)電費(元)=實際節(jié)電量(kw·h)×電價(元/kw·h)
3、通過上述方法與計算公式判斷是否達到技改目標,驗收時雙方共同簽署《技改工程驗收單》。
6結論
脫硫工段脫硫泵綜合節(jié)能改造,實現(xiàn)了脫硫系統(tǒng)的經濟運行、節(jié)能*等優(yōu)點,可以在合成氨脫硫系統(tǒng)改造中得到廣泛推廣與運用。
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