布局形式 | 臥式 | 電機(jī)功率 | 30kW |
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分離因素Fr值范圍 | 高速 | 結(jié)構(gòu)和分離要求 | 沉降離心機(jī) |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺式 | 類型 | 臥螺離心機(jī) |
外形尺寸 | 3.1mm | 重量 | 2200kg |
轉(zhuǎn)鼓直徑 | 420mm | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
裝料限量 | 60 | 自動化程度 | 全自動 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
離心機(jī)工作原理:
轉(zhuǎn)鼓與螺旋以一定差速同向高速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料管連續(xù)引入輸料螺旋內(nèi)筒,加速后進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場作用下,較重的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上形成沉渣層。輸料螺旋將沉積的固相物連續(xù)不斷地推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出機(jī)外。較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán),由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)排液口排出機(jī)外。本機(jī)能在全速運(yùn)轉(zhuǎn)下,連續(xù)進(jìn)料、分離、洗滌和卸料。具有結(jié)構(gòu)緊湊、連續(xù)操作、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)能力大、維修方便等特點(diǎn)。適合分離含固相物粒度大于0.005mm,濃度范圍為2-40%的懸浮液。廣泛用于化工、輕工、制藥、食品、環(huán)保等行業(yè) 。
二手三相分離臥螺離心機(jī)操作與維護(hù)
開機(jī)前保證離心機(jī)三相排出口暢通,先啟動離心機(jī)螺旋電機(jī),再啟動轉(zhuǎn)筒電機(jī),轉(zhuǎn)筒達(dá)到額定轉(zhuǎn)速時,啟動進(jìn)料泵。
如果包含有無定形固體顆粒的懸浮液或非常小的固體顆粒,應(yīng)緩慢提升離心機(jī)的速度,在1O~20 min內(nèi)達(dá)到額定進(jìn)料量。通過調(diào)節(jié)可變?nèi)~輪、離心機(jī)轉(zhuǎn)速、進(jìn)料量調(diào)整產(chǎn)品的品質(zhì)。離心機(jī)停機(jī)前必須停止進(jìn)料,并用熱水對離心機(jī)內(nèi)部進(jìn)行清洗。
機(jī)器運(yùn)行1小時后檢查主軸溫度(zui高允許130℃);每12小時用離心機(jī)上的潤滑脂罐對轉(zhuǎn)筒軸承加油一次;每運(yùn)行2 000小時對螺旋軸承加油;運(yùn)行500小時更換齒輪油,以后每年或運(yùn)行10 000小時更換一次;離心機(jī)每運(yùn)行500小時應(yīng)清洗停機(jī)。
運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和解決方法
近年來,國內(nèi)多家煉油廠采用了離心分離技術(shù),但多用于含油污泥的處理.洛陽石化廠將離心分離技術(shù)用于重污油處理在國內(nèi)尚屬。設(shè)施開工后,出現(xiàn)了三相分離不*(即油相中含水、水相中含油、泥相中含油含水均達(dá)不到要求)及原料中水相和固相含量較低時部分油相從固相出口排出的現(xiàn)象。與福樂偉公司技術(shù)人員一個半月的攻關(guān),反復(fù)試驗,采取了以下措施,取得了良好效果。
(1)科學(xué)選用絮凝劑。在相同試驗條件下,分別加入三種絮凝(zetag7650,zetag7689,F(xiàn)04240SH)并進(jìn)行比較,根據(jù)污油中固相的絮凝時間和絮凝效果,選用了天津生產(chǎn)的F04240SH型絮凝劑,固液分離效果明顯;
(2)加入破乳劑。在出泥良好的情況下,對油中含水多次采樣分析,均在1% 以上。通過試驗,在絮凝劑溶液中加入破乳劑(型號G3922,),油中含水明顯降低,改善了油水分離效果。
(3)合理調(diào)整運(yùn)行參數(shù)。在正常運(yùn)行中,根據(jù)廠方提供的操作書,通過對離心機(jī)可變?nèi)~輪直徑、螺旋和轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速、進(jìn)料量、加劑量和溶液濃度進(jìn)行調(diào)節(jié),可分離出符合要求的固相、油、水。
但在原料中水相和固相含量較低時,油在進(jìn)料中的比例增大,超過了離心機(jī)油相排出口的外甩能力,導(dǎo)致部分油相從固相排出口排出。經(jīng)多次調(diào)整并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),這種情況多在進(jìn)料量大于4.5 t/h時出現(xiàn),若原料中油相含量較高,固相排出口出油時,將進(jìn)料量調(diào)至4.5 t/h以下可消除此現(xiàn)象。